印染行業(yè)是“能耗水耗大戶”,全國印染廢水排 放量約占整個工業(yè)廢水排放量的35%,且具有排水量 大、污染物成分復雜、水質(zhì)水量變化快、可生化性差等 特點[1]。印染行業(yè)用水量大、回用率低、水資源浪費嚴 重,因此將印染廢水深度處理并回用,不僅節(jié)約了大 量的新鮮水用量,而且直接減少了廢水污染物的排放 量,對促進印染行業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義,也是 全社會節(jié)約用水、實現(xiàn)節(jié)能減排的迫切要求。
曝氣生物濾池(BAF)是在生物濾池和普通快 濾池的基礎上而發(fā)展起來的新型水處理技術,于 1981年由法國首先投入工業(yè)應用[2]。與普通活性污 泥法相比,BAF用于處理低濃度、難降解有機廢水, 具有占地面積小、抗負荷沖擊強、氧傳輸效率高、避 免污泥膨脹、出水水質(zhì)穩(wěn)定等優(yōu)點[3]。本試驗是在原 有印染廢水A/O生化處理的基礎上,再增加BAF 深度處理工藝,試驗除了驗證工藝的可行性外,更重 要的是探討各主要處理單元的設計參數(shù)和運行控制 參數(shù),為實際工程化應用提供理論依據(jù)。
1材料與方法
1.1廢水水質(zhì)及回用要求
杭州某紡織有限公司主要從事氨綸經(jīng)編彈性織物 的織造、染色加工及銷售,廢水排放量約為1200 m·3d-1,現(xiàn)有一套兼氧-好氧生化處理工藝,為了貫 徹落實節(jié)能減排精神,企業(yè)提出生產(chǎn)廢水回用的思 路,考慮到目前我國尚未制定印染廢水的回用標準, 根據(jù)企業(yè)建議并參考印染行業(yè)水質(zhì)標準[4],提出了 本試驗的再生回用水水質(zhì)。試驗以企業(yè)現(xiàn)有污水處 理設施的排放口出水為原水,試驗進水和出水水質(zhì) 情況如表1所示。
1.2工藝流程與試驗裝置
試驗在原有印染廢水A/O生化處理的基礎上再 增加BAF深度處理工藝,具體工藝流程如圖1所示。
試驗裝置的主體是透明有機玻璃圓柱體,直徑 為300 mm,總高度2 000 mm,從下*依次為布水 區(qū)、曝氣區(qū)、填料層和清水區(qū)。其中填料層濾料分上 下兩層,下層為不規(guī)則細碎陶粒,陶粒濾料的粒徑為 3~10 mm,具有顆粒小、表面積大、費用低廉等優(yōu) 點,適合微生物的接種、馴化、繁殖生長[5];上層為球 狀顆粒陶粒,球狀陶粒濾料的粒徑為10~15 mm, 具有顆粒均勻、比重大、質(zhì)地堅硬、不易破碎、過濾效 果好等特點,并且耐沖洗、不堵塞,水力特性良好。
1.3分析方法
試驗分析項目主要有COD、SS、pH、BOD、色度等, 按照《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第4版)[6]進行分析。
2調(diào)試及運行
2.1曝氣生物濾池的啟動
BAF接種污泥和試驗進水分別為原有污水處 理系統(tǒng)中的活性污泥和排放口出水。污泥接種后連 續(xù)悶曝2 d,然后開始小流量進水(進水水量5~10 L·h-1,氣水體積比2:1~4:1),使填料表面逐漸附著 生物膜,待出水變清澈后,逐漸增加水力負荷,掛膜 終止時水力負荷為0.1 m·3m-2·h-1。
掛膜期間,BAF進水COD為150~250 mg·L-1, BOD為30~50 mg·L-1,出水COD去除率呈上升趨 勢。調(diào)試3周后,COD去除率穩(wěn)定在50%以上,出水 比較清澈,表明BAF掛膜基本完成[7]。
對該工程中生物膜進行鏡檢,發(fā)現(xiàn)在運行正常 的濾池中存在絲狀菌、線蟲和輪蟲,有時還可以看到 紅斑顠體蟲,在出水清澈透明的情況下,甚至出現(xiàn)肉 眼可見的小紅蟲。
2.2水力負荷條件對BAF出水水質(zhì)的影響
進水COD為150~250 mg·L-1時,COD去除 效果與水力負荷的關系見圖2。水力負荷對COD去 除率的影響是一個先上升后下降的過程。在低水力負 荷條件下,水力負荷的增加使F/M比提高,微生物的 活性增強,有利于改善出水水質(zhì),而當水力負荷進一 步增加時,去除率有下降趨勢。因水力負荷和水力停 留時間(HRT)成反比,水力負荷的增加導致HRT縮 短,減少了生物膜和污水的接觸時間,導致生化處理 效率下降SS去除率下降。另外,由于水力負荷增加,
導致水力沖刷加劇,使BAF出水攜帶的生物膜增加, 也使出水水質(zhì)劣化。根據(jù)試驗結(jié)果,對于印染廢水的 深度處理,水力負荷取0.8~1.5 m3·m-2·h-1較合適, 建議水力負荷取1.0 m·3m-2·h-1。
2.3不同氣水體積比對出水水質(zhì)的影響
在水力負荷為1.0m·3m-·2h-1時,不同氣水體積比 下COD的去除率見圖3??梢钥闯觯珻OD的去除效率 隨著氣水比的增加逐步上升,但當氣水比超過4:1后, COD去除率略有下降。在氣水體積比為2:1時,BAF 內(nèi)DO處于較低的水平,使微生物的代謝活動受到抑 制,COD總體去除率不高;較高的氣水比對濾池起了 沖洗的作用,導致生物膜脫落量增加,影響處理效果, 且能耗也隨之增加,因此氣水體積比以4:1為*。
2.4反沖洗
在運行過程中,隨著運行時間的推移,生物膜由 于增殖而逐漸增厚,同時濾層截留的SS不斷增加, 使濾層阻力不斷增加zui終達到極限水頭損失,出水 水質(zhì)變差,此時需對濾池反沖洗,去除濾池內(nèi)老化的 微生物膜及濾床截留的SS,以恢復其處理能力,這 是維持BAF功能的重要環(huán)節(jié)。
試驗采用氣水聯(lián)合反沖洗,即氣洗-氣水聯(lián)合 洗-水漂洗,通過長柄濾頭配水和微孔曝氣器配 氣,濾池氣洗強度為10~15L·m-2·s-1,水洗強度為5~ 7 L·m-2·s-1,反沖洗過程中控制濾料層的膨脹率≤5%, 實現(xiàn)對濾料的良好沖刷及濾料間的輕微相互摩擦,保 持生物膜的厚度在300~400μm[8]。在運行時控制合適 的反沖洗時間也非常重要,從該工程實際運行情況來 看,氣-水聯(lián)合反沖洗的步驟是:選用壓縮空氣進行 5~10 min反沖洗;再啟動反沖洗水泵,氣水同時反沖 洗5~10min;zui后再用水反沖洗10~15min。
3結(jié)果與討論
3.1 COD的去除效果
由圖4可知,在水力負荷為1 m3·m-2·h-1,氣水體積比為4:1時,COD在100~250 mg·L-1范圍內(nèi), 曝氣生物濾池對COD具有較好的去除效果(平均 去除率為80%),出水COD保持在50 mg·L-1以下, 滿足企業(yè)印染廢水中水回用的水質(zhì)要求;同時,進水 COD濃度的波動對出水水質(zhì)影響不大,這表明曝氣生 物濾池具有較強的抗沖擊負荷能力。
3.2 SS的去除效果
當曝氣生物濾池的進水SS質(zhì)量濃度為80~ 120 mg·L-1時出水SS質(zhì)量濃度小于20 mg·L-1(去 除率大于80%)。曝氣生物濾池對SS具有良好的去 除效果主要是因為顆粒填料對懸浮物的捕捉能力 強,而且填料表面的生物膜對懸浮物有很強的吸附 作用。試驗中還發(fā)現(xiàn)進水SS質(zhì)量濃度對處理效率 有一定影響,進水SS質(zhì)量濃度升高會使去除率下 降,出水SS質(zhì)量濃度隨之升高。如當進水SS濃質(zhì) 量度超過200 mg·L-1時,對其的去除率僅為70%。
此外,只有將曝氣生物濾池的SS質(zhì)量濃度控制在 200 mg·L-1以下,才能保證濾柱不堵塞,并減少反沖洗 次數(shù),這說明曝氣生物濾池對進水SS有較高的要求。
3.3色度的去除效果
試驗表明,當進水色度保持在30~50倍,曝氣 生物濾池對色度的平均去除為60%左右,(出水色 度為20倍以下),這說明曝氣生物濾對色度的去除 能力是有限的。
4運行費用
因為曝氣生物濾池有著便于管理的優(yōu)點,可由 現(xiàn)有污水處理管理人員兼職,因此無附加人工費;運 行過程中不需要投加任何藥劑,因此無藥劑費;運行 費用主要由電費和設備維修費組成。
電費:電價以0.70元·kWh-1計,功率系數(shù)為 0.85,則處理單位廢水電費為=26.4×24×0.85×0.7÷ 1200=0.31元·m-3廢水;設備維修費:年維修以10% 計,年工作天數(shù)以350d計,則處理單位廢水的維修費 為=28.9×10000×10%÷(1200×350)=0.06元·m-3廢水;單 位廢水處理的總運行費=電費+設備維修費=0.37 元·m-3廢水,相對于工業(yè)用水2~2.5元·m-3的水價, 該工藝具有一定的經(jīng)濟優(yōu)勢和廣闊的應用前景。
5結(jié)論
采用BAF對達到二級標準的印染廢水進行深 度處理,其優(yōu)化設計參數(shù)為:水力負荷為0.8~1.5 m3·m-2·h-1較合適,建議水力負荷取1.0 m3·m-2·h-1; 氣水體積比為4:1*。
在合理的運行條件下,BAF對印染廢水達到二 級排放標準的出水(COD≤250 mg·L-1)進行深度 處理,出水可以達到企業(yè)中水回用標準(COD≤50 mg·L-1)的要求,COD的去除率穩(wěn)定在80%左右。 該工藝處理費用為0.37元·m-3廢水,相對于工 業(yè)用水的水價,該工藝具有一定的經(jīng)濟優(yōu)勢和廣闊 的應用前景。
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